黑龍江經(jīng)濟網(wǎng)訊(謝國飛 記者仉慶華)建龍西鋼在高質(zhì)量發(fā)展的同時,堅持“珍愛生命、珍視環(huán)境”的安全生產(chǎn)發(fā)展理念,堅決杜絕以破壞環(huán)境為代價來換取企業(yè)的高速發(fā)展,多年來大力開展循環(huán)經(jīng)濟綜合利用,努力打造高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的綠色鋼城。截至目前,建龍西鋼循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展碩果累累,已實現(xiàn)廠區(qū)循環(huán)水回收綜合利用,實現(xiàn)工業(yè)廢水零排放,為伊春市生態(tài)文明城市建設(shè)再添新亮點,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收。
如何保護環(huán)境,保護資源,綠色發(fā)展,造福子孫后代,一直是建龍西鋼時刻思考的問題和使命所在。鋼鐵行業(yè)是高能耗產(chǎn)業(yè),隨著我國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級快速發(fā)展,實現(xiàn)超低排放已成為鋼鐵行業(yè)能否生存的“硬杠”。建龍西鋼以高度的使命感和責任感,始終把環(huán)境經(jīng)營和綠色制造放在首位,以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動,加快推動綠色發(fā)展的質(zhì)量變革、效率變革和動力變革。
強化節(jié)水管理 嚴防水質(zhì)超標
能源中心加大污水排放管理。根據(jù)國家環(huán)保相關(guān)法律、法規(guī)要求,運行作業(yè)區(qū)污水處理站于2018年升級安裝了在線監(jiān)測系統(tǒng),對循環(huán)水系統(tǒng)和廢水回用系統(tǒng)實施在線監(jiān)測,根據(jù)水質(zhì)的不同,采取相應的監(jiān)測方式。監(jiān)測項目包括回用水PH值、氨氮、總磷、總氮、化學需氧量,污水處理技術(shù)指標,標準值總磷0.5mg/l、總氮15 mg/l、PH/6-9、COD 50mg/l、氨氮5mg/l,目前污水處理站處理后的水總磷0.185mg/l、總氮6.141mg/l、PH值7.694、COD 7.358mg/l、氨氮1.325mg/l,全部在國標范圍內(nèi)。為保證水質(zhì)安全,污水處理站設(shè)有單獨化驗室,定時人工監(jiān)測水樣。在線監(jiān)測系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,化驗室每4小時進行一次相應化驗分析,每24小時內(nèi)不少于6次。每天定期將在線監(jiān)測或人工監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳環(huán)保部門,做到信息公開透明。
能源中心依據(jù)能源管控EMS系統(tǒng)的潮流圖及歷史數(shù)據(jù)對全公司“水系統(tǒng)”實時進行全面系統(tǒng)的科學管理,積極推進“水系統(tǒng)”的計量體系的完善,加強用水管理的精細化。對各生產(chǎn)工序的循環(huán)水池和泵站進行升級,提升了公司“水系統(tǒng)”的“子系統(tǒng)”在各自工序內(nèi)部的循環(huán)利用水平,有效降低了耗水量。全廠污水及夏季部分雨水通過污水處理站處理后,經(jīng)回用泵并入水源南線供廠區(qū)使用,推進了雨水、工業(yè)廢水等非常規(guī)水資源的利用。目前,污水處理站在滿足各生產(chǎn)用戶用水需要的同時,大大降低了新水補水量,通過污水回用降低新水補水量約300t/h,日可節(jié)水創(chuàng)效約8.64萬元。
提高軟水產(chǎn)水率 加強廢水回收利用
能源中心除鹽水泵站強化對生水雜質(zhì)的處理,降低鈣鎂離子含量,最大限度減少對鍋爐的腐蝕,在保證運行安全的前提下,加大軟水產(chǎn)水率。運行作業(yè)區(qū)化學水處理提供由錳砂、超濾、一級和二級反滲透等除鹽設(shè)備來制備軟水。原水經(jīng)過各工序后產(chǎn)出軟水率為42%。除鹽水泵站經(jīng)反復調(diào)試,在保證水質(zhì)合格的前提下,對一、二級反滲透運行參數(shù)進行調(diào)整,首先將一級反滲透濃水排放,由18t/h調(diào)到15t/h,再將二級反滲透由10t/h調(diào)到7t/h,使生產(chǎn)的軟水率提高到59.37%,平均每天可多產(chǎn)軟水440.67噸,每天就可減少440.67噸的廢水排放。
在5號和6號高爐生產(chǎn)過程中沖渣水產(chǎn)生大量蒸汽,放散是能源的極大浪費。公司積極對蒸汽進行回收,對沖渣水蒸汽經(jīng)化驗分析換熱站,把蒸汽冷凝成水后,輸送到中間水箱,待水質(zhì)達標后,再將換熱站蒸汽冷凝水回收到除鹽水泵站中間水箱內(nèi),省去預處理及一級反滲透處理過程,減少水庫水的使用量,再次提高了產(chǎn)水率。清洗廠家定期對除鹽水泵站反滲透進行化學離線清洗,清洗后的反滲透產(chǎn)水率明顯提高。通過采取以上措施,現(xiàn)在,除鹽水泵站產(chǎn)水率可提升至65.7%,每天減少水庫水的使用量815噸。
除鹽水泵站在滿足130噸鍋爐用水需要的同時,還承擔著給煉鐵廠300平方米燒結(jié)作業(yè)區(qū)余熱水處理工序輸送除鹽水任務,每天由各生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水平均達到2400m3,如果不進行處理,就會增加污水處理站的工作壓力。運行作業(yè)區(qū)化驗室檢驗人員積極應對,在對除鹽水泵站廢水的PH值、硬度、氯化物、濁度等各項指標多次化驗后,確定該水質(zhì)的指標均達到1260立方米高爐循環(huán)水泵站用水的水質(zhì)指標,可全部回收至1260立方米高爐循環(huán)水泵站使用。運行作業(yè)區(qū)經(jīng)過多次討論后,制定了廢水回收方案,決定在除鹽水泵站地溝廢水總排放處接2條長度約為20米的送水管道,用兩臺潛水泵從除鹽水泵站送往1260立方米高爐循環(huán)水泵站配水槽進行循環(huán)再利用。廢水回收利用后,運行作業(yè)區(qū)實現(xiàn)了除鹽水泵站廢水零排放。1260立方米高爐循環(huán)水泵站每天減少新水補水量2400m3,同時減輕了污水處理站的工作壓力,降低了污水處理藥劑消耗,每月可為公司節(jié)約費用約70000元。